3月26日,涪陵页岩气田焦页41号平台采用全电驱压裂工艺施工,单平台可减少燃料成本49%,减少施工人员50%,
节能环保效果显著。
自涪陵页岩气田大开发以来,江汉油田涪陵页岩气公司按照“构建资源节约型和环境友好型企业”总体要求,坚持资源开发与生态保护并重,深入开展绿色企业创建行动,先后获评“中国石油和化工行业绿色工厂”“重庆市环保诚信企业”“江汉油田HSSE先进单位”等荣誉称号,列为油田首批绿色企业创建试点单位。
加强能源综合管理,做好气田节能降耗工作。公司从专项组织机构入手,建立从公司到专业(运行承包单位)的二级能源管理网络,实现生产过程全覆盖和闭环管理,为节能工作落到实处提供坚实保障。
完善能源管理制度体系,做好能源计量和统计管理。公司依据相关专业要求,配备能源管理的计量器具和装置,实现了页岩气、电力、水等重要能源准确计量全覆盖,为确定能源定额消耗及实施定额管理提供依据,成为公司开展节能管理与节能技术改造工作的重要基础。完善电力、汽柴油、用水报表系统,完善节能实物量消耗统计报表,对能源消耗定期开展分析、评价和监督工作,推进能源定额管理和科学考核工作。
坚持从源头抓起,持续优化工艺和优选设备。设计中及时跟踪国家和行业最新节能标准,杜绝使用《产业结构调整目录》《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》等高能耗设备,高耗能设备限制使用。如加热炉采用负压式抽排烟,减少鼓风机,较正压式加热炉综合节能在10%以上。变压器推荐使用节能型S13系列,铜铁损较前一系列减少6%以上。在压缩机选型上全面推广使用高压压缩机,相比低压压缩机,投资少、经济性高。2019年节约电能约3.4%,约9.7万千瓦时。目前,气田现用生产设备的各项环保、能耗指标在同类型企业中处于领先水平。
制定年度节能监测计划,每年按照油田
节能环保部门下达检测任务,对加热炉、输水泵、变压器和电力系统等主要能耗设备实施定期监测,形成节能监测报告,报告中含检测结果和建议,各专业管理部门根据监测结果和建议进行整改。在监测过程中,及时调整加热炉供气和进风,使加热炉运行保持在经济节能状态。2019年,公司通过节能检测发现问题、整改问题,累计减少用气150万立方米,减少用电6.5万千瓦时。
在此基础上,公司持续加大
节能环保技术运用力度,大力推进绿色钻井和试气工艺,充分发挥电力在施工过程中的节能作用,借助工业电网替代传统的柴油发电机为钻井施工提供动力,不消耗或少消耗柴油,无烟尘排放,噪音振动小,成本费用低。自气田开发以来,网电钻井累计用电约4.88亿千瓦时,减少柴油消耗约12.6万吨。现在,公司在气田进一步加大压裂、增压等电驱设备的运用力度,进一步推进绿色节能施工。
科学改进试气求产测试流程,推广使用“自力式高压背压阀组”测试求产工艺。在放喷求产阶段,将原来页岩气全部放空燃烧,改为“一边测试,一边进站”测试工艺,平均每口井减少页岩气放空燃烧量约30万立方米,目前“页岩气地面流程测试系统”已获国家实用新型专利授权。
本着绿色生产、循环使用的原则,公司积极修建采出水集输管网,2019年,公司投运采出水集输管网115.87公里,提升泵站24座,污水转运泵39台,累计转运采出水12万立方米以上,并将处理后采出水用于气井压裂,加上采出水的拉运量,全年累计减少压裂清水用量79万立方米。
持续优化电网运行方式,实施10kV电网优化改造,年降低电能损耗约39万千瓦时。结合气井生产工艺参数,摸排各气井产气温度,合理调加热炉启用时间,自用气量由2018年的5236立方米/天降至4526立方米/天。优化白涛供水泵站供水流程,对水泵叶轮进行改造和流程优化,提高用电效率,泵站单耗由投运初期的1.5千瓦时/立方米降低到1.2千瓦时/立方米,投运以来泵站累计节约用电190万千瓦时,既节约了电费,又减少了能源消耗。