“请将加工量调至765吨/小时,负荷保持64%稳定运行。”3月10日,
独山子石化公司炼油厂第一联合车间蒸馏装置主操马晓慧,收到调度指令后,立即开始操作调整。
新冠肺炎疫情发生以来,独石化炼油厂先后制定10套生产调整方案,反复进行演练,确保在装置达到历史最低负荷下,守住不循环停工底线。
1月29日起,由于疫情管控影响,成品油出厂受限,独石化炼油厂各装置均保持低负荷运行,生产运行面临严峻考验。为有效控制汽油、柴油、三苯等产品库存风险,确保生产受控,炼油厂紧盯市场变化,做好产销平衡和中间原料平衡测算,及时向公司上报平衡短板并做好内部调整。1个月的时间里,炼油厂制定了10套生产调整方案,中间原料库存由3.8万吨涨至8.7万吨。
独石化炼油厂1000万吨/年蒸馏装置加工量一降再降,由806吨/小时降至765吨/小时,是自建成投产以来冬季运行最低负荷。低负荷运行带来装置设备瓶颈凸显,介质流速慢管线易结焦、振动大等隐患,影响设备长周期运行。炼油厂及时调整设备管理思路,制定《疫情期间设备管控方案》,以保证平稳运行为重点,推行“点检制”管理,就是按照一定的标准、一定的周期,对设备规定的部位进行检查,以便早期发现设备故障隐患。经过为期24天的点检工作,排查出26台机泵低流量运行,通过开大机泵副线、备用泵预热线等措施,调整低流量运行工况,有效保证机泵平稳运行。
为切实做到精兵用在“刀刃”上,独石化炼油厂根据驻厂人员力量和动设备关键程度,调整状态监测频次。属地车间、三修公司、设备研究所每日检查全厂8台关键机组,对其运行工况进行监测分析;特护小组每日检查机组附属设备,记录状态监测情况。
独石化炼油厂还针对装置低负荷运行,成品油高库存现状,以桌面推演形式组织应急演练。装置主要生产单元、罐区,值守干部和班组全部参与演练,全厂演练科目34个,参演班组153班次。近期气温回升,昼夜温差较大,炼油厂组织低负荷运行、防冻凝、防化冻、防密闭加热、防泄漏专项检查活动,确保装置安全受控。