胜利油田鲁胜公司鲁源采油管理区在7口作业井使用了“
水力喷射射孔井段解堵工艺”,节约费用48.4万元,获得了理想的增产效果。
近年来,稠油易出砂、油藏产量递减快,且炮眼易堵防砂效果差,成为鲁源采油管理区区块面临的一道难题。怎样解决解堵费用高、效果差的问题,同时又能减少地层污染、实现绿色开发?
负责管理区作业监督的王绪观积极与管理区技术人员对接,反复查阅资料,经过原理设计、结构推敲、实践论证,自主研发出“
水力喷射射孔井段解堵工艺”。该工艺主要是采用高泵压带动螺杆钻,由螺杆钻旋转带动水力喷射工具,通过上提下放施工管柱,用高压水流冲洗射孔井眼,将射孔井眼内地层砂、石英砂、陶粒砂以及各类污垢堵塞物等冲散、冲出。
技术完善了,实践是关键。STS311-X69井检泵作业,探冲砂时发现该井砂埋油层,需要防砂,如果按照常规作业仅防砂就需要费用约18万元。管理区决定试用新工艺,经过水力喷射射孔井段解堵后,该井工艺改为循环充填防砂,仅花费5.3万元,投产后日初增油达到3吨。
“这项工艺最大的优势就是减少地层污染,近井地带解堵比较彻底,在措施增油的同时真正做到了绿色开发。”管理区技术管理室负责人陶华兴奋地说。
不仅如此,这一新工艺还能大大节约施工成本。代替抽吸解堵每口井可节约3万~4万元,通过“
水力喷射射孔井段解堵工艺”可先将挤压充填改善为循环充填,费用也由每口井15万~20万元减少为6万~7万元。而且在施工中,压力由挤压充填的20~25MPa降为循环充填的2~12MPa,及时保护了套管,确保了作业施工安全顺利运行。