5月24日,条34-2H井全井顺利建立循环,漏层承压能力提高,标志着
吐哈油田自主研发的
复合硅酸盐凝胶堵漏技术首次现场应用获得成功,从而为国内外同类油藏堵漏提供了技术借鉴。
吐哈油田火山岩油藏有岩性复杂、岩相变化快、储层非均质性强等特点,是世界级开采难题,对钻井提出了很大考验。
条34-2H井是
吐哈油田部署在三塘湖盆地条湖凹陷南缘带条34块的一口火山岩油藏滚动直井。这口井分别在井深1264米、3501米处发生漏失,使用常规堵漏、复合堵漏、打水泥堵漏等多种堵漏技术均未堵漏成功。前后打水泥堵漏15次,钻井液漏失量1362立方米,堵漏累计耗时26天,给钻井队造成经济损失。
吐哈油田工程技术研究院钻井液攻关团队临危受命,开展广泛调研。他们针对条34块区块钻进过程中发生恶性漏失、漏失分布无规律、漏失通道尺寸难以判断等情况,分析认为,使用常规桥堵技术堵漏,材料滞留性差,只会附着在井壁表面,同时原漏点易复漏;如采用打水泥堵漏,周期长且一次堵漏成功率低,会带来水泥环垮塌卡钻等隐患。
攻关团队提出将传统架桥材料与
复合硅酸盐凝胶堵漏材料相结合的新型堵漏技术。得到认可后,技术人员连夜在实验室验证
复合硅酸盐凝胶堵漏技术性能,证明了
复合硅酸盐凝胶可自行找缝,具有见缝即堵的良好堵漏效果。随后,现场施工按照堵漏技术方案正式实施,
复合硅酸盐凝胶堵漏浆用时4小时顺利注入漏失层段,候凝4小时后,井队下钻开泵循环,全井顺利建立循环,标志着缝隙得到有效“缝补”。
钻井队队长握着
吐哈油田工程技术研究院技术人员的手说:“感谢你们帮我们解决了近一个月的技术难题,这对于我们来说就是雪中送炭。我们佩服你们的技术,你们的技术水平真棒!”